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制氢转化炉鼓风机故障诊断
(原载《化工设备与管道》2002年第6期)
(本文如有错误,以原文为准)
频谱分析技术是机械故障诊断中应用最广泛的信号处理方法之一,本文就是利用常用的频谱分析法解决了制氢装置转化炉鼓风机振动异常的故障,确保了设备的正常运行。摘要:
关键词:鼓风机 频谱分析 不平衡 刚度
一、概述制氢转化炉鼓风机担负着向转化炉提供助燃空气的重要责任,转化炉的正常生产可为柴油加氢装置提供氢气原料,保证加氢装置的正常运行,该鼓风机为制氢装置的关键设备之一,一旦出现故障,将造成制氢、加氢两装置的停工,所以,保证其正常运行十分必要。
该风机与电动机直连,即风机叶片直接安装在电机轴上,中间无联轴器,电机基础为角钢焊接的框架。两台风机自开工后振动一直较大,我们分别对其进行了监测和处理。
二、设备技术参数:
1、设备名称:制氢转化炉鼓风机
2、型 号:9-26
3、工艺编号:L-102/1、2
4、电机型号:
YB250M-2
5、工作转速:2970rpm
6、轴 功 率: 55KW
7、介 质:助燃空气
8、流
量:8588-13525m3/h
三、设备简图及测点布置:
1、由于风机叶片直接安装在电机轴上,无联轴器和轴承箱,电机两端为滚动轴承,故两台风机测点均布置在电机两端轴承座处
2、检测仪器:法国MOVILOG数据采集器,加速度传感器
测量振动参数:振动速度有效值(RMS值)
判定标准 ISO10816
四、测试结果及分析说明:
由于L102/2振动较L102/1强烈,我们先对L102/2进行了监测、处理。
1、L102/2
〈1〉测试分析:
我们利用法国MOVILOG数采器于2000年12月12日对L102/2进行了监测,发现电机两端水平、垂直方向振动均很强烈,测试结果如下:
1点水平方向RMS值为62.68mm/s;
垂直方向RMS值为101.6mm/s;
2点水平方向RMS值为43.5 mm/s ;
垂直方向RMS值为42.01mm/s;
结合频谱分析,发现各点振动均表现为50HZ即工频处,根据振动学理论可知,转子不平衡故障的突出特征为振动以径向为主,且表现在与工作转速一致的频率成份上。但在实际操作中,由于轴承在水平、垂直方向上刚度不同,使得轴承在不同方向上的振动强度表现也不同,由于其水平方向刚度较小,振动幅值就较大,故轴心轨迹亦表现为椭圆。但,转子不平衡、轴弯曲、角度不对中、基础松动、基础共振等故障在频谱图上振动烈度均表现在工频处,且该设备的垂直方向振动也很强烈,所以不能简单地判定为转子不平衡。从频谱图可知(各点谱图附后),在频谱图中无2倍频及高倍频出现,其轴向振动也不大,可排除轴弯曲及电机两端轴承不同心造成的对中不良故障,电机两端滚动轴承运行也正常。在现场我们发现电机底座(角钢焊接框架)3、4点的振动也较大,随后对基础进行了测量,测试结果如下:
3点水平方向RMS值为27.6mm/s;
垂直方向RMS值为26.92mm/s;
4点水平RMS值为35.08mm/s;
垂直方向RMS值为25.958mm/s
(所测各点RMS值结果见表一),通过现场观察,我们发现电机底座角钢厚度不够,且中间只焊有一扁钢作横梁支撑电机,如此以来,电机基础在垂直方向的刚度不足以支撑电机,至使其垂直方向振动大。根据ISO10816振动标准,电机轴功率为15KW-300KW的机器其振动速度有效值(RMS值)不允许超过7.1mm/s,参照其标准,可知该设备振动远远超标,需停机检修。
根据以上分析,我们认为该设备主要存在以下故障:(1)转子初始平衡状况不好,(2)同时由于电机基础角钢框架刚度不足,垂直方向承载能力不够,使得电机在垂直方向振动强烈,由此,我们提出以下建议:(1)转子做动平衡,(2)电机基础加固。
〈2〉处理结果
A、动平衡试验:该设备于2000年12月12日停机做动平衡试验,2000年12月15日做完动平衡后重新安装测试,发现各点水平方向振动大大下降,如1点水平RMS值由原来的62.68mm/s降至23.55mm/s,2点水平RMS值由43.5mm/s 降至16.48mm/s,垂直方向振动也有所下降但变化不明显,说明设备的不平衡状况得到了改观。
B、电机基础加固:在原电机基础角钢框架基础上,进行水泥灌浆加固,于2001年2月28日开机试运。监测发现,各点垂直方向振动大大下降,如1点垂直方向RMS值由原来的101.6mm/s 降至4.778mm/s,2点垂直方向RMS值由42.01mm/s下降至5.322mm/s。该设备的运行状况得到了极大改观。
2、L-102/1
〈1〉、测试说明及处理结果:
1号鼓风机运行状况较2号为好,我们分别于2000年11月21日、2001年4月26日对其进行了监测,监测发现电机水平方向振动较小,说明设备的初始动平衡状况较佳,但其垂直方向振动较大,结果如下:
1点垂直方向RMS值为 25.64mm/s;
2点垂直方向RMS值为24.26mm/s;
3点垂直方向RMS值为 23.84mm/s ;
4点垂直方向RMS值为 21.86mm/s;
通过频谱分析,发现各点振动烈度均表现在工频50HZ处(各点频谱图附后),参照L102/2的监测结果和分析说明,我们建议只需将电机基础加固,改为水泥灌浆结构即可。停机改造完后,于2001年4月26日开机试运,监测发现各点垂直方向振动大大下降,如1点垂直方向RMS值由原来的25.64mm/s降至2.541mm/s,2点垂直方向RMS值由24.26mm/s降至1.479mm/s(各点RMS值见表二),已符合振动标准,运行良好。
五、总结:
1、转子不平衡故障特征,在频谱图上振动烈度表现于工频处,由于轴承在垂直、水平方向上的刚度不同,所以振动在两方向上表现的强度也不同,由于轴承在水平方向刚度较弱,故以水平方向振动为主。
2、若设备在垂直方向振动强烈且表现在工频处,说明和设备的支承系统故障有关,如基础刚度不足、松动;机体变形、结构薄弱;轴瓦下部虚等致使设备在垂直方向承载能力不足而引起垂直方向振动强烈。
贫液泵润滑油变质原因分析及改进
1
概述 我公司合成氨装置脱碳系统采用节能型的本菲尔流程,贫液泵是由升压泵和主泵串连组成。 1700kW驱动电机一端与主泵相连,另一端通过减速箱驱动升压泵。主、辅泵均为水平剖分式泵,轴封为机械密封,轴瓦为径向轴瓦。该泵一开一备,其中 A泵另一端通过SSS离合器与筒式结构的水力透平相连。其工艺流程为以吸收塔底部流出的106℃、 3.9MPa的富液,经水力透平减压膨胀至 0.35MPa,流入再生塔的上部,所回收的能量为补偿 A泵轴功率的40%,该泵的电机、主泵、减速箱的油系统均为强制润滑,润滑油系统如图1 所示。图
1 润滑油系统(略,详见《化工设备与管道》2002年第6期) 该系统使用的是46 #抗氨透平油,油槽贮量为 750L;两台立式螺杆泵一备一开,出口压力 0.70MPa ,流量 105L/min;一台油冷器将润滑油冷却至 35℃左右;一台立式双联式滤油器,不锈钢筒式滤芯,精度25μm,可在线切换。滤油器下游设自动式调节阀 P05067,经加压、降温、过滤后的润滑油在此减压至 0.175 MPa,经油总管分送至各润滑部位。在油总管上设有压力低连锁装置 PASL05069和 PASLL05070 ,当油总管压力低于 0.147MPa时, PASL05069动作启动备用油泵;当油压力低于 0.098MPa时,PASLL05070动作使溶液泵跳车,所以滤油器压差PDI05066一般不高于0.10MPa。2
故障原因 一次系统停车后,溶液泵05P001A 停泵,再次启A泵后,油过滤器压差 P05066一小时内由0.03MPa升至报警值 0.10MPa,造成润滑油总管压力过低,引起辅助油泵启动,油泵出口安全阀起跳,油压大幅度波动,触及油压低联锁跳车。曾怀疑设备运行时间长,油中有杂质,但对油箱中的油进行多次较为彻底的置换过滤后,仍不能有效降低过滤器压差以及切换清洗的次数,同时出现电机轴瓦温度迅速升高,逐停泵检查。 从润滑油槽中取油样经化验,结果见表 1(略,详见《化工设备与管道》2002年第6期)。 由表1看出润滑油的主要变化在于油质呈碱性,且机械杂质有所增加。 电机、主泵的轴承箱及减速箱的轴瓦面、轴承箱壁、油管道壁均附有黄褐色结晶体。取样分析主要成分为 K2CO3。 以上分析可见,油系统中进入了 K2CO3溶液。混有碱液的油流过油冷器时,温度的降低使部分碱液结晶,较大的晶体堵塞滤芯,引起压差 P05066上升。漏过滤芯的碱液随润滑油循环到各润滑部位,影响润滑效果,导致轴承温度上升。3
油系统进碱液原因分析 轴承箱和机封相距很近,润滑油直接加在轴瓦接触面上,回油从底部回油孔流回油槽。轴承箱两端设计为轴承护圈,有顶丝锁定在主轴上,随主轴转动,依靠轴承护圈和轴承箱之间的凸凹配合形成轴封。轴封箱和泵体之间组成一连接槽,槽上端与主轴线平行,容积约为10L,底部有一通孔直径 15mm,运行时,机封溢流出的冲洗水即从此孔流出。经过仔细分析研究得出:泵体机封漏出的密封水,在连接槽内积涨至轴承时,能沿着轴润滑油箱体上的轴承护圈间隙,由密封板内孔进入油系统,从而把泄漏出来的碱液带入油系统。水力透平及主泵的机械密封和轴承箱如图 2所示。图
2 轴承箱和机封结构图(略,详见《化工设备与管道》2002年第6期)1
)泵体机封损坏或密封水压力低,都会造成机封效果不好,碱液外漏量大。造成严重后果的因素主要有:①密封水压力低,加入溶液泵机封的水量过小或密封水冷却器 05E006换热效果不好,密封水温度高,使动、静环冷却不下来,热量带不走,容易使机封磨损;②密封水加入量过大易把水封环挤出来,不仅损坏了机封,还造成碱液外喷;③溶液泵出口润滑油压力波动,开、停车频繁,水力透平振动大,均能造成溶液泵振动,发生轴位移,容易磨损机封,水封环外出。2
)造成滴水槽液位过高。一个是密封水漏量大,滴水孔排不及,另外是滴水孔容易被碱液结晶阻塞,碱液排泄不畅,造成槽内碱液积漫外溢,很容易造成油系统进碱。3
)贫液泵轴封散热效果不好。密封水自密封水泵送水途经换热器换热,但换热器出口温度偏高,使贫液泵动、静环冷却不下来,热量带不走,机封磨损导致漏碱。4
)轴承护圈间隙过大,密封板内孔磨损,为油系统进碱大开了方便之门,而且还易漏油。4
改进措施1
)检查贫液泵主泵、电机和减速箱轴承,清理轴承箱和增速箱,更换机械密封动、静环和全部“ O”形环。2
)针对CO2冷凝液泵设计量小、出口压力仅为 1.2MPa、且供给用户较多较散等问题,增加了 2台密封水泵,密封压力提高至1.6 MPa.。同时,调节阀设定低限位,增设报警提示,调节以密封压力为准,保证压力稳定正常。3
)增大换热器循环水管径,提高循环水量,改善了换热器的换热效果,降低了密封水的温度,使贫液泵在运行中动、静环产生的热量被及时带走。4
)将连接槽底部的排液孔扩大为30mm,并引一条蒸汽冷凝液管线,在每一个连接槽内加一个甩头,保持小开度,使80℃的冷凝液不断滴入连接槽内,即使碱液漏出也会被及时冲走,不至于产生结晶体堵塞滴漏。 改进之后,贫液泵润滑油系统一直运行正常,未再发生过类似的事故,受到了令人满意的效果。参考文献
1
《化学工程手册》编委会.化学工程手册.化学工业出版社1985.2
上海医药设计院.化工工艺设计手册.化学工业出版社.3
大连工学院编.大型氨厂合成氨生产工艺.北京.化学工业出版社.4
石油化学工业部化工设计院.氮肥工艺手册.北京.石油化学工业出版社. 1977.5
化工部化机研究院。腐蚀与防护手册,化学工业出版社, 1989年第一版二级出口缓冲器振动裂纹的解决
(原载《化工设备与管道》200
(山东华鲁恒升集团有限公司大华公司 山东德州 253024)
摘要:本文在分析二级出口缓冲器焊缝开裂原因的基础上,提出了详细的修复措施。
关键词:二级出口缓冲器 裂纹 应力 疲劳 软管
1 概述
我公司尿素车间4D压缩机岗位有一台二级出口缓冲器(其规格为DN800×8,材质为1Cr18Ni9Ti,介质为CO2,设计压力1MPa,温度145℃,为一类压力容器),该设备于1991年投入使用,至今已有11年,分别于2000年4月和2000年10月两次发生因焊缝开裂而泄漏,两次泄漏的时间间隔只有半年,均导致停车,影响了尿素的产量,造成很大的损失。

2 开裂情况
该设备进气端与压缩机出口相连,出气端与二级冷却器相连,两次泄露均发生于出口接管与补强圈焊缝上,缺陷为裂纹,并由焊缝向补强圈母材延伸。
3.1 泄露处焊缝由于形状的不连续性,存在严重的应力集中。
3.2 缓冲器与压缩机直接相连,压缩机的振动产生振动应力,使该处焊缝产生疲劳。
3.3 该焊缝形式为单面焊,焊缝根部存在缺陷。在振动应力的作用下缺陷处开裂,而且随着
振动又使裂纹延伸。
4.1 第一次泄漏时采用了以下方法进行修复:首先用碳弧气刨刨去补强圈处焊缝,取下补强圈重新制作;在接管与筒体焊缝处进行PT检测,查找缺陷,并用磨光机进行磨除,然后用手工电弧焊进行焊补,焊条采用A132(焊接工艺参数见下表)。封底及盖面层均进行PT检测,确保无裂纹;然后组焊新制作补强圈,焊接完毕将焊缝形状修磨成与周围母材圆滑过度的凹形角焊缝。(焊缝接头形式见下图)然后在补强圈信号孔通入0.5MPa压缩空气进行严密性试验。合格后,对该缓冲器进行了1.25 MPa的水压试验,未发现焊缝渗漏等问题,水压试验合格。
焊接工艺参数
|
层 次 |
焊 条 |
极 性 |
焊接电流 A |
电弧电压 V |
焊接速度 m/h |
烘干温度 ℃ |
|
封 底 |
A132 Ф3.2 |
DCˉ |
80-100 |
22-24 |
6-8 |
250 |
|
余 层 |
A132 Ф3.2 |
DCˉ |
130-150 |
23-25 |
7-9 |
250 |
(表1)
图(2)
设备修复后,投入使用仅半年就在同一位置发生了第二次泄漏。
以上处理办法,对由于静载产生的焊缝开裂是有效的,但是,对由于疲劳引起的开裂要想从根本上解决问题,必须改变其受力状况。
4.2 第二次泄漏的解决
4.2.1 对于原接头的处理采用与第一次基本相同的方法(注意:应将原焊缝全部清除)。由于第一次修复时焊缝采用手工焊封底,根部难免存在缺陷,为裂纹的产生提供了条件。本次修复采用手工钨极氩弧焊封底,焊丝牌号H0Cr20Ni10Ti φ2,背面实施充氩气保护,手弧焊余层,焊条牌号A132 ;焊缝形式及其它要求与第一次修复相同。
4.2.2 改变受力状况,减轻振动 由于振动产生疲劳才是导致裂纹产生的根本原因,为解决这一问题,我们将缓冲器出口与二级冷却器间的无缝管用不锈钢软管代替。不锈钢软管由内外两层组成。内管为螺旋形不锈钢波纹管,外层是由不锈钢丝按一定的参数编织而成的网套。该软管具有良好的柔韧性及抗疲劳、耐高温、耐高压性能,很容易吸收由振动产生的循环荷载,其公称压力为1.6 MPa,温度范围-196~600℃,故满足工艺要求。我们将该软管加在二级出口缓冲器出口端,与管道法兰连接,大大减小振动对焊缝处造成的附加压力。
经过第二次修复,该设备一直运行良好,投入生产一年多来,未发生任何故障。
5.1 二级出口缓冲器焊缝开裂的根本原因是由于压缩机的振动产生振动应力,使焊缝产生疲劳。
5.2 解决由动载荷引起的焊缝失效问题,不能仅采用与静载荷引起的焊缝失效相同的解决办法,必须改变其受力状态。
5.3 不锈钢金属软管能有效地吸收振动引起的载荷,在许多振动场合有很高地应用价值。
参考文献:
1 全国压力容器标准化技术委员会编 GB150-1998《钢制压力容器》 学苑出版社。
2 国家质量技术监督局 《压力容器安全技术监察规程》 中国劳动社会保障出版社。
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